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浏览:- 发布日期:2026-03-04 10:01:02【

电机轴是连接电机和设备,进行机电能量转换的枢纽,对零部件的转动、力矩的传递起着支撑作用。此外,电机轴对转动零部件与定子的相对位置起着固定作用[]。某钢厂30CrMo钢电机轴在生产运行时发生断裂。该电机轴直径为190 mm,工作期间经过周期性修复,工作人员在轴的易磨损区进行补焊和机械打磨处理,电机运行仅10个月就在运转过程中发生断裂,断裂部位为修磨区域。笔者采用一系列理化检验方法分析了电机轴断裂的原因,以避免该类问题再次发生。

断裂轴及其断面宏观形貌如图1所示。由图1可知:电机轴断裂位置为轴与电机连接的台阶处;断面整体较为齐平,断裂源位于轴的近表面处,附近靠近边部侧有不规则的变形区,在断面上形成了大面积呈圆弧状分布的疲劳贝壳纹线,断口形貌具有疲劳断裂特征[-]

图 1 断裂轴及其断面宏观形貌
图  1  断裂轴及其断面宏观形貌

在断裂轴上取样,对试样进行化学成分分析,结果如表1所示。由表1可知:断裂轴的化学成分符合GB/T 3077—2015《合金结构钢》对30CrMo钢的要求。

Table  1.  断裂轴的化学成分分析结果
项目 质量分数
C Si Mn Cr Mo
实测值 0.26 0.20 0.54 0.82 0.16
标准值 0.26~0.33 0.17~0.37 0.40~0.70 0.80~1.10 0.15~0.25
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在断裂轴心部沿纵向切取拉伸试样、U型冲击试样,在断裂轴的横截面上取硬度测试试样。断裂轴的力学性能测试结果如表2所示。由表2可知:断裂轴的抗拉强度、屈服强度、冲击吸收能量均低于标准要求。

Table  2.  断裂轴的力学性能测试结果
项目 屈服强度/MPa 抗拉强度/MPa 断后伸长率/% 断面收缩率/% 冲击吸收能量/J 硬度/HBW
实测值 539 726 23.0 59 48.5 230
标准值 735 930 12.0 50 71.0 229
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用温度为80 ℃、体积比为1∶1的盐酸水溶液对轴断口处截面进行腐蚀,然后对其进行低倍检验,结果如图2所示。由图2可知:断口表面存在高温热影响区组织层,在断裂源附近存在细小的孔洞缺陷,而断裂轴中心组织没有明显的偏析或疏松等缺陷。

图 2 断裂轴截面低倍检验结果
图  2  断裂轴截面低倍检验结果

在断裂轴上取金相试样,利用光学显微镜对试样进行观察,结果如图3所示。由图3可知:试样表层均有高温热影响区,最深处约为5.9 mm,其中断裂源处边部可观察到多个孔洞缺陷,最大直径约为0.22 mm,孔洞主要分布在表面热影响区组织内,表明轴表面的焊接组织层存在缺陷;断裂轴由表面到心部的显微组织依次为贝氏体、马氏体+索氏体+屈氏体+少量贝氏体、索氏体+屈氏体、索氏体+屈氏体+马氏体+少量贝氏体、贝氏体+索氏体;轴表面组织不均匀,局部形成了网状屈氏体,具有较高的硬脆性,材料在受到应力时易产生微裂纹;在断裂源处表面观察到裂纹,其附近位置组织有深度约为0.02 mm的呈白亮色形变硬化层,表明该处局部受到了较大的应力作用,导致组织产生了非均匀变形;轴心部基体的显微组织为贝氏体+铁素体+珠光体,组织较为粗大,说明电机轴未经过调质处理,没有形成强韧性较好的回火索氏体等组织,导致轴的力学性能较差。

图 3 断裂轴的微观形貌
图  3  断裂轴的微观形貌

由上述理化检验结果可知,电机轴断裂源位于近表面处,扩展区面积相对较大,扩展区可见呈贝壳状分布的条纹线,表明电机轴断裂性质为低应力高周疲劳断裂。电机轴断裂的主要原因是轴表面存在缺陷,在应力作用下,缺陷处萌生裂纹,裂纹不断扩展,最终导致电机轴发生断裂现象[-]

电机轴在经过焊接高温修复处理后,在表面焊接区域内,局部位置补缩不足导致材料形成了细小孔洞及裂纹缺陷,缺陷处易形为裂纹源。同时,轴表层形成了明显的高温热影响区,表层基体形成了与轴心部显微组织不同的贝氏体、马氏体、索氏体、屈氏体等多种组织。而表层热影响区组织与基体组织具有明显不同的塑性和强度,在电机轴运转受力时,不同组织的塑性变形程度不同,晶界间形成不同程度的变形并产生较大的内应力,最终导致晶界破裂,并形成微裂纹[-]。当轴表面受到较大的应力时,材料会形成局部硬化层,导致材料的韧性降低并形成微裂纹。电机轴在工作时持续受到应力的作用,缺陷位置形成较大的应力集中并萌生微裂纹,裂纹不断扩展,最终导致电机轴断裂。电机轴在制造时需经调质处理,以得到回火索氏体,并增大材料的强度和韧性。该电机轴心部存在粗大组织和非调质组织,表明该电机轴未按规定进行调质处理,导致轴基体的力学性能降低,促进了裂纹的扩展。

电机轴表层有明显的高温热影响区,表面焊接层内存在孔洞及裂纹缺陷,局部形成了硬脆组织,在工作过程中,电机轴持续受到应力的作用,导致缺陷处萌生了微裂纹;焊接层附近基体组织不均匀,降低了材料的力学性能,进一步促进了裂纹的扩展,最终导致电机轴断裂。

建议在轴的加工和修复过程中,严格按工艺要求操作,避免形成组织缺陷,并对轴进行调质处理,以获得良好均匀的组织,提高材料的力学性能,从而延长轴的使用寿命。

来源--材料与测试网

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