螺栓连接具有施工简单、可拆卸、承受载荷大、耐疲劳等优点,被广泛应用在诸多领域[1]。螺栓是一种重要的紧固件,其失效故障造成的危害较大[2]。
某型号自动镶嵌机在正常使用时压盖发生变形(见图1)。经检查发现该部位一侧4根连接螺栓发生断裂(见图2)。螺栓材料为35Cr钢,规格为M8 mm×30 mm(直径×长度),表面发黑处理,性能等级为12.9级。笔者采用一系列理化检验方法分析了螺栓断裂的原因,以避免该类事故再次发生。
1. 理化检验
1.1 化学成分分析
对断裂螺栓进行化学成分分析,结果如表1所示。由表1可知:断裂螺栓的化学成分符合GB/T 3077—2015 《合金结构钢》对35Cr钢的要求。
1.2 宏观观察
采用体视显微镜对4根螺栓断口进行宏观观察,结果如图3所示。由图3可知:螺栓断口表面呈现3种颜色,裂纹源区呈灰色,1号和2号螺栓裂纹源区可见锈迹特征,存在陈旧性裂纹,有明显的撕裂脊,表明螺栓不是一次断裂,因为只有在镶嵌机工作时,螺栓才会受到交变载荷,镶嵌完成后载荷消失,导致螺栓开裂后并未完全断裂;扩展区呈银灰色,可见贝壳状条纹;瞬断区呈现暗灰色;从氧化程度可以看出,1号螺栓最早出现开裂,开裂后应力集中得到释放,再次受力时,2号螺栓应力集中程度增大并发生开裂,循环多次以后,3号螺栓同样出现开裂,但3号螺栓断口没有明显氧化现象,表明3号螺栓开裂后,镶嵌机在短时间内再次加压,导致4根螺栓瞬时断裂,4根螺栓的裂纹源均在螺纹牙底,呈线源特征,裂纹源区可观察到明显的台阶和放射棱线。
1.3 金相检验
在1号和4号螺栓断口位置截取金相试样,用硝酸乙醇溶液腐蚀试样,依据GB/T 13298—2015《金属显微组织检验方法》对试样进行金相检验,结果如图4所示。由图4可知:断裂螺栓的显微组织均为正常回火索氏体,除牙顶存在折叠外,未发现其他表面不连续性,牙顶深度不超过牙型高度的25%,符合GB/T 5779.3—2000《紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 特殊要求》标准中允许存在的缺陷;螺栓牙底有明显的白亮层,并且存在微裂纹。
1.4 扫描电镜(SEM)及能谱分析
采用场发射扫描电镜对螺栓断裂口进行观察,结果如图5所示。由图5可知:断裂源区和扩展区可见明显的疲劳条带,主要呈疲劳特征[3-6]。
对螺栓断口进行能谱分析,结果如表2所示。由表2可知:1号和2号螺栓断裂源区的氧元素含量较高,表明1号和2号螺栓存在陈旧性裂纹。
对螺栓白亮层进行能谱分析,结果如图6所示。由图6可知:白亮层中P元素含量较高,且大多只存在于牙底,可以判断白亮层应为磷聚层。12.9级螺栓表面存在磷聚层会降低螺栓的抗疲劳性能,增大螺栓表面脆性[7-14],在镶嵌机工作过程中,磷聚层易萌生微裂纹,产生裂纹源,导致螺栓在低应力下发生疲劳断裂。
1.5 硬度测试
依据GB/T 4340.1—2009 《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》对断裂螺栓进行维氏硬度测试,结果如表3所示。由表3可知:断裂螺栓的硬度为402~415 HV,符合GB/T 3098.1—2010 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》对12.9级螺栓的要求。
2. 有限元分析
利用Ansys软件对断裂螺栓进行有限元分析,结果如图7所示,对螺栓进行建模并进行结构化网格划分。由图7可知:镶嵌机加压时接合处螺纹牙底应力集中程度较大,螺栓的应力远小于其屈服强度,螺栓局部存在明显的应力集中。
3. 综合分析
由上述理化检验结果可知,螺栓断口无明显塑性变形,宏观可观察到贝壳状条纹,贝纹线弧度向瞬断区扩展,表明两侧裂纹扩展速率快于心部裂纹扩展速率,且断裂部位位于螺纹牙底,存在明显的应力集中。断裂源区可观察到明显的台阶和放射棱线,断裂源区和扩展区可见明显的疲劳条带。因此,可以判定螺栓的断裂性质为疲劳断裂。
镶嵌机在工作过程中,电机输出恒定压力以保证镶嵌试样的致密度,镶嵌料由粉末颗粒状先溶化、再凝固成块状,由于材料的体积逐渐减小,为了保证压力,镶嵌机反复加压使材料产生间歇性载荷,镶嵌完成后载荷消失。镶嵌机加载曲线如图8所示,镶嵌机施加的最大压力约为32.09 MPa。
镶嵌机工作时需要加热熔化镶嵌料,由于热传导的作用,螺栓也会升温产生热应力,热应力的计算方法如式(1)所示。
式中:σ为热应力;E为材料弹性模量;α为材料热膨胀系数;ΔT为材料变化温度。
镶嵌机工作的最高温度约为160 ℃,由于热传导的作用,螺栓升温至约50 ℃时,35Cr钢的弹性模量为205 GPa,热膨胀系数为1.2×10-5℃-1,可以计算出此时螺栓受到的热应力约为0.154 MPa。综上分析表明,镶嵌机工作时螺栓受到的最大应力约为32.244 MPa,远小于螺栓的屈服强度。
4. 结论与建议
螺栓局部存在明显应力集中,热处理前去磷处理不当,导致热处理后在牙底凹坑处形成磷聚层。在镶嵌机工作时,螺栓受到交变应力的作用,牙底磷聚层萌生了微裂纹,最终导致螺栓发生疲劳断裂。
建议在热处理前进行去磷处理,加强螺栓的质量控制
来源--材料与测试网








