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分享:GIS母线位移引起系统电流异常原因

2026-03-03 09:05:51 

基金项目:

浙江省电力锅炉压力容器检验所有限公司科技项目GIRD2022-01

气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)具有结构紧凑、占地面积小、配置灵活、安装方便等优点,是输变电工程建设的主流方案[]。具有间隔连接作用的GIS母线筒通常采用长距离架空敷设方式,受制造工艺、安装工艺、地基沉降、温差循环、太阳辐射等因素的影响,随着运行年限的延长,将逐步产生筒体轴向位移或转角等问题[-]。运行经验表明,母线筒位移是GIS设备筒体间连接处、焊接部位漏气,以及内部导体连接接触不良等故障的主要原因[-],因此,开展GIS母线筒位移研究具有必要性。

GIS设备内部导流部件接触不良是运行过程中较为常见的问题[-]。产品制造质量问题[-]、安装工艺控制不当[]通常被认为是GIS内部导流部件接触不良的主要原因,相关研究也据此提出了相应的检测方法[]。然而,对于由运行环境变化(尤其是GIS设备位移)引起的导流部件接触不良问题,人们的关注相对较少。其中,文献[]介绍了一起户外落地式母线GIS位移导致固定支架变形,进而引发内部导体接触不良、导流排断裂的故障案例;文献[]则阐述了西北地区高温差工况下,GIS长母线热胀冷缩导致内部导流部件接触不良的故障。此外,文献[]提出了太阳辐射和温差变化对GIS设备位置改变的影响。

2023年10月19日,某1 000 kV变电站GIS设备5001开关A相电流降至8 A,较B、C两相电流偏低500 A;与此同时,5002开关A相电流较B、C两相电流偏高500 A。该异常现象于当日恢复后,又在1 h内再次出现,最终于次日上午恢复正常。经跟踪监测发现,10月21日5001开关A相电流偏低异常再次发生。为确保设备安全可靠运行,已将5001开关间隔转为冷备用状态。

笔者对系统潮流进行分析,初步判断故障开关内可能存在某个导流部件接触不良或断点问题。为明确事故根源,技术人员采用特高频局部放电检测、超声波局部放电检测、SF6分解物测试、X射线检测等多种技术开展排查,但是未能实现对缺陷的定性与定位。最终,技术人员根据与故障开关相连的GIS长母线(宏观观察发现其存在明显位移痕迹)的连接方式及布置方式,推断出受力最大的部位;同时,红外测温发现的异常点也恰好位于该位置,据此对故障GIS开关实施了解体作业,并精准找到了故障点。文章有望为生产及运行单位处理类似故障提供理论指导。

在系统电流异常的另一天、同一时间进行500 kV系统潮流分析,并与恢复正常后的情况进行比较,具体如表1所示。

Table 1.5001、5002开关电流数据
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对上述数据进行分析,初步认为5001开关及分支母线可能存在接触不良或断点,导致A相负荷电流转而流经5002开关。

针对5001开关相关单元,技术人员开展了分合闸指示状态检查,以及机械拐臂、抱箍连杆、机构箱等部件的宏观观察,均未发现异常情况;同时查阅故障发生前SF6压力在线监测的变化趋势,也未发现异常波动。

三相分箱式GIS的外壳会产生明显的感应电流,感应电流通常为导体上电流的60%~90%。技术人员通过钳形电流表对5001开关间隔外壳连接铜排处的感应电流进行测量,结果显示:B、C两相感应电流均为200 A左右,而A相感应电流约为0。这一测量结果表明,对应的一次拓扑段内部确实没有电流通过。

首次系统电流异常故障恢复后的次日下午,运维人员开展红外测温检查,结果如图1所示。结果发现:5001开关A相靠Ⅰ母侧转角气室温度异常,较相邻位置及B、C相对应位置温度偏高,温差约1 K;设备其余部位测温结果均正常,无异常发热现象。

图1系统电流异常点红外测温结果
图 1系统电流异常点红外测温结果

针对5051开关相关单元设备,运维人员先后开展了特高频及超声波局部放电检测排查,并在后续加装重症在线监测装置。上述检测及监测结果均显示无放电信号。5051开关红外测温异常点的特高频局放图谱如图2所示。各检测位置的超声波局放检测结果如表2所示。

图25051开关红外测温异常点的特高频局放图谱
图 25051开关红外测温异常点的特高频局放图谱
Table 2.各检测位置的超声波局放检测结果
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针对相关气室,技术人员开展了SF6气体分解产物检测。依据IEC 60480—2004《六氟化硫电气设备中气体的检测和处理导则及再利用规范》,未发现SF6气体存在分解残留现象,具体测试数据如表3所示。

Table 3.SF6分解物气体体积分数
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为进一步研判5001开关相关单元GIS设备的内部运行状态,技术人员对故障开关及母线A相各对接面开展X射线检测,重点检查导体与触头区域的连接配合情况。共排查潜在问题点位53处,未发现上述关键节点存在异常。5051开关红外测温异常点的X射线数字成像结果如图3所示。

图35051开关红外测温异常点的X射线数字成像结果
图 35051开关红外测温异常点的X射线数字成像结果

某1 000 kV变电站GIS设备开关发生系统电流异常,经系统潮流分析判断,故障原因可能为某导流部件存在接触不良或断点问题。技术人员采用特高频局放检测、超声波局放检测、SF6分解物测试、X射线检测等多种技术手段开展排查工作,但均未能对缺陷进行定性及定位。最终通过解体检查发现,该开关垂直段(如图1所示三通管)壳体内部的过渡导体与下方搭接面存在明显烧蚀痕迹。

发生系统电流故障的1 000 kV变电站地处浙西某山区,该变电站所在区域环境优美、植被茂密。系统电流故障发生当日,当地出现断崖式降温天气。该地区前一周的天气变化情况如表4所示。

Table 4.故障地区前一周的天气变化情况
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受人口聚集、建筑密集、工业生产等因素的影响,热岛效应使城市夜间温度普遍高于山区,尤其在降温时段的夜间低温环境下,两者温差约为2~6 ℃[]。白天阳光照射时,后续在GIS金属壳体上测得的最高表面温度比环境温度高出12 ℃左右;而夜间表面温度则与环境温度基本持平。由于系统电流异常故障发生当天出现降雨,两者温差可能接近20 ℃。GIS壳体在这种短周期温差的反复作用下,存在发生急剧变形的可能性[]

铝镁合金凭借涡流损耗小、耐腐蚀性强、自重轻且外观美观等优势,已成为GIS设备壳体的主流选材。该材料在20 ℃左右时的膨胀系数为22.8×10−6−1,相较于电网中使用的其他金属材料,铝镁合金受环境温度变化的影响更大,对温度波动也更为敏感。

我国特高压交流工程运行时间尚短,目前仍处于持续探索与磨合阶段[-]。GIS母线筒通常采用长距离连接、架空布置的形式,这种布置方式在特高压变电站中更为典型,尤其是高空架设的特征更为突出。因此,从材料特性和结构形式两方面来看,特高压变电站的GIS母线筒相较于高压、超高压变电站,更易发生位移形变。

发生故障的5001开关垂直段采用长母线高空布置方式,具体如图4所示。

图45001开关垂直段高空布置方式示意
图 45001开关垂直段高空布置方式示意

故障开关分支两端垂直段的下方通过钢架固定,三通垂直段上方的长母线与短母线支架采用滑动布置,并通过不锈钢波纹管实现温差位移补偿。垂直段布置模型如图5所示。

图5垂直段布置模型
图 5垂直段布置模型

故障相(即A相)受母线布置方向影响,日照时间相对较长。宏观检查发现,长母线第2个滑动支架的壳体累积位移最大处达47 mm,该方向与膨胀方向一致;累积位移最小处为25 mm,与收缩方向一致。具体位移外观如图6所示。

图6壳体累积位移外观
图 6壳体累积位移外观

采用ANSYS有限元仿真软件对GIS设备5001开关垂直段开展仿真分析,其主要结构参数如下:垂直段长度为1 150 mm,短母线长度为7 737 mm,长母线长度为34 688 mm,母线筒外径为508 mm,法兰连接处外径为625 mm,壳体及内部导流部件平均每米的质量为65 kg,架空水平段高度约为4.5 m。依据上述参数建立仿真模型,结果如图7所示。

图75001开关垂直段结构模型
图 75001开关垂直段结构模型

GIS设备5001开关段的结构组成主要包括长母线壳体、短母线壳体、长母线内部导体、短母线内部导体、垂直段壳体、垂直段内部导体、波纹管及拐角三通。拐角三通的内部导体装配结构如图8所示。

图8拐角三通的内部导体装配结构
图 8拐角三通的内部导体装配结构

GIS设备5001开关段的波纹管材料为不锈钢,拐角三通中的绝缘盆子材料为环氧树脂,过渡导体为铜合金;其余部件中,长母线壳体、短母线壳体、长母线内部导体、短母线内部导体、垂直段壳体、垂直段内部导体,以及拐角三通中的屏蔽导体、屏蔽罩等均为铝合金。该设备的材料参数如表5所示。

Table 5.GIS设备材料参数
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基于所建立的仿真模型,重点分析GIS设备5001开关部分在循环温度作用下的变形情况。仿真假设各材料之间完全贴合牢固,接触面上无相对滑动,即在ANSYS软件中将各部件间的相互作用设置为绑定约束。GIS设备5001开关部分的有限元模型采用六面体网格划分,其局部网格模型如图9所示。

图9GIS设备5001开关部分局部网格模型
图 9GIS设备5001开关部分局部网格模型

依据GIS设备5001开关部分的实际安装结构,对模型中垂直段下方的拐角三通壳体,以及长母线远离垂直段的一端端面施加固定约束;同时,对连接短母线与长母线的拐角三通壳体设置位移约束,限制其y轴方向的位移,以此模拟实际工况中支架的支撑作用。

GIS设备5001开关部位0~50 ℃温升变形的仿真结果如图10所示。由图10可知:温升过程中,长母线发生膨胀变形,其产生的位移累积于靠近短母线的一端,导致该端膨胀变形量达21 mm;由于垂直段底部受到支撑约束,短母线的膨胀变形使其位移累积于靠近长母线的一端。在长、短母线膨胀变形的共同作用下,5001设备垂直段发生了一定程度的顺时针扭转。

图10GIS设备5001开关部位0~50 ℃温升变形的仿真结果
图 10GIS设备5001开关部位0~50 ℃温升变形的仿真结果

GIS设备5001开关部位由50 ℃下降到0 ℃的变形仿真结果如图11所示。由图11可知:在温降过程中,长母线发生收缩变形,其产生的位移累积于靠近短母线的一端,导致该端收缩变形量达16 mm;由于垂直段底部存在支撑约束,短母线的收缩变形使其位移累积于靠近长母线的一端。在长、短母线收缩变形的共同作用下,5001设备垂直段发生逆时针扭转。

图11GIS设备5001开关部位由50 ℃下降到0 ℃的变形仿真结果
图 11GIS设备5001开关部位由50 ℃下降到0 ℃的变形仿真结果

由以上分析可知,仿真结果与宏观观察结果相符。随后,针对仿真计算中测得的母线位移应力集中部位进行了解体检查,该部位同时也是红外测温异常处。解体后发现,用于紧固过渡导体与下方搭接面的4颗螺栓均已松脱,且防松胶呈点状分布。螺栓宏观形貌如图12所示。

图12螺栓宏观形貌
图 12螺栓宏观形貌

与此同时,该连接部位存在明显的局部电弧烧蚀现象,放电烧蚀区域的方向与母线收缩方向相反;未发生烧蚀的表面则存在较浅的压痕。放电烧蚀区域宏观形貌如图13所示。

图13放电烧蚀区域宏观形貌
图 13放电烧蚀区域宏观形貌

某1 000 kV特高压变电站GIS设备系统电流异常的原因有两点:一是设备布置不合理,二是未充分考虑材料热胀冷缩性能的影响。从故障结果判断,长母线布置时,波纹管未起到力平衡作用。

针对上述问题,现提出以下建议:在长母线两端滑动支架处增设刚性约束,合理控制位移范围;新建变电站在安装波纹管时,应充分考虑温差影响,尤其是在对波纹管进行预压缩操作时,需模拟不同温度工况;GIS设备内部各连接处的紧固作业应严格执行相关工艺标准。

来源--材料与测试网